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鐵合金煙氣余熱發(fā)電系統(tǒng)中鍋爐管子變形原因分析及解決措施

點擊次數(shù):1537 發(fā)布時間:2016-03-21

1.概況

2.余熱鍋爐出現(xiàn)問題

2.1 項目于2010年10月投產(chǎn)發(fā)電,穩(wěn)定正常,基本滿足設計要求,實現(xiàn)可觀的發(fā)電量和經(jīng)濟效益,完成足夠的節(jié)能減排指標,取得環(huán)保效益。

2.2 用戶側于2013年初,先后對8臺電爐的生產(chǎn)工藝進行技改,加強保溫,減少漏風,管理強化等,使進入鍋爐的煙氣溫度升高至400---500℃,瞬時可達550℃,電站運行人員密切監(jiān)視系統(tǒng)狀況,發(fā)電量明顯提高。然而大約3個月后,在進行定期維護時發(fā)現(xiàn)過熱器下面的*級蒸發(fā)器受熱面部分管子中間部位向下彎曲,經(jīng)過入爐測量大下彎量100--150mm左右,但是當時未查出根源所在,經(jīng)技術人員進行鍋爐的熱力校核計算和水動力分析后認為,暫時不存在安全風險(主要指因水循環(huán)不暢導致爆管等問題),繼續(xù)維持現(xiàn)狀運行,密切觀察,待尋找原因。

2.3在繼續(xù)運行3個月后的下一季度停爐維護時,發(fā)現(xiàn)該蒸發(fā)器管子嚴重下沉,大處達到300—400,幾乎屬于塌陷,見圖1,同時第二級蒸發(fā)器也有少量變形;

2.4 鍋爐目前采用燃氣激波吹灰,除灰效果好,管子無積灰或積灰搭橋現(xiàn)象。

3. 問題分析及解決措施

3.1 查閱該鍋爐的設計結構圖,各級受熱面的主要結構參數(shù)見表3,鍋爐的5級蒸發(fā)器是相同的。蒸發(fā)器的主要結構特征,見圖2,變形后的蒸發(fā)器狀態(tài)。我們判斷,1級蒸發(fā)器已屬于"塌陷",該蒸發(fā)器已經(jīng)無法循環(huán)工作。

3.2 公司組織鍋爐技術人員再次勘察測繪分析,分別對鍋爐的水質情況,管子取樣檢查內(nèi)、外部的結垢、腐蝕、管壁厚等情況,均為正常。

3.3 處于煙氣溫度高區(qū)域的過熱器管子并未變形,管子材質與蒸發(fā)器相同;而且實際上過熱器的管壁溫度要高于蒸發(fā)器的管壁溫度;鍋爐運行2年多一直正常,自從煙溫升高后大約半年時間就出現(xiàn)塌陷變形,煙溫升高的程度只造成蒸發(fā)受熱面變形,而未使壁溫更高的過熱器變形,說明,與管子內(nèi)部的工作特征有關:蒸發(fā)器內(nèi)部為水介質,自重大于蒸發(fā)器內(nèi)部的蒸汽,另外,結合水動力計算發(fā)現(xiàn),該鍋爐的5級蒸發(fā)器采用了集中下降管和集中上升管的設計,而且各級蒸發(fā)器的受熱面積*相同,各級之間的傳熱功率差異很大,造成各級之間水循環(huán)倍率差異很大,在由蒸發(fā)器出口接管匯入總管時,汽化率大的1、2級蒸發(fā)器的循環(huán)動力較小,而汽化率小的3、4、5級蒸發(fā)器循環(huán)動力較大。造成出口阻塞現(xiàn)象,使各級蒸發(fā)器內(nèi)產(chǎn)生振動現(xiàn)象。

3.4 經(jīng)鍋爐技術人員分析討論后得出以下結論:1)由于業(yè)主單方面對電爐技改后,使進入鍋爐的煙氣溫度升高達100---200℃,嚴重偏離設計參數(shù),鍋爐傳熱和水動力過程嚴重偏離設計值,使水循環(huán)不穩(wěn)定(過熱器未變形是由于管內(nèi)工質流動穩(wěn)定,不存在熱冷交替產(chǎn)生的疲勞問題),管內(nèi)有汽塞現(xiàn)象產(chǎn)生,導致管子局部短時間過熱,加之激波吹灰力的作用下,使管子瞬間下沉彎曲,而一旦開始彎曲就會產(chǎn)生循環(huán)阻力,使水循環(huán)不暢加劇,汽塞嚴重,導致管子不斷的受到熱冷交替作用下,強度降低;2)支吊管子兩端的管夾間距偏大,使管子自身剛度不足。3)水平結構的蛇形管式煙氣余熱鍋爐本身自然循環(huán)動力不足,加之各級并聯(lián)共用下降管和上升管,造成各級之間流動影響,是受熱強的2級反而循環(huán)動力小,循環(huán)倍率太小,管子冷卻不足。

4)此種水平蛇形管結構的煙氣余熱鍋爐,對煙氣溫度比較敏感;如果煙溫波動較大,需要按照實際煙氣參數(shù)進行水動力計算考核分析,可能需要調(diào)整循環(huán)管路的結構;5)自然循環(huán)鍋爐,不宜采用共用上升管形式設計,避免各級循環(huán)不平衡而相互影響;

3.5 處理措施:自從用戶改造電爐以后使煙氣溫度升高本來是好事,但是卻造成鍋爐蒸發(fā)器管子變形;如果只是簡單的更換管子,該問題沒有從根源上改善,則換管子后管子還會變形。因此結合鍋爐的設計算過程,我們發(fā)現(xiàn)在實際工況下,鍋爐的受熱面管子偏多了,因此在檢查檢驗鍋爐管子材質并未明顯變性的情況下:

1)將過熱器、第1、2級蒸發(fā)器的面積減??;

2)對已經(jīng)產(chǎn)生彎曲而循環(huán)不暢的管子進行增加支吊裝置加固避免進一步變形,見圖3;

3)增加高溫循環(huán)水泵,使1、2級蒸發(fā)器內(nèi)部工質循環(huán)穩(wěn)定;

4)將1、2級蒸發(fā)器串聯(lián),減少循環(huán)泵數(shù)量。這是投資少,施工簡便,效果明顯的措施。

3.6 經(jīng)過短期的施工處理,該鍋爐很快投入正常運行,運行人員反映,鍋爐沒有了過去的不明原因的低頻振動現(xiàn)象,鍋爐產(chǎn)蒸汽平穩(wěn),運行良好。

4.結束語

4.1鐵合金煙氣余熱利用發(fā)電中的余熱鍋爐是銜接鐵合金生產(chǎn)系統(tǒng)和汽輪機發(fā)電系統(tǒng)的中間環(huán)節(jié),煙氣余熱鍋爐的性能、質量至關重要。

4.2 在節(jié)能減排工程實踐中,應改變"粗放式"做法,從"精細化"著手,應就包括主生產(chǎn)工藝在內(nèi)的整個系統(tǒng)進行優(yōu)化分析配置,提出佳化的解決方案,注重每一個環(huán)節(jié)的技術和質量工作,使系統(tǒng)、節(jié)能、環(huán)保。

3.3充分總結余熱鍋爐技術實踐經(jīng)驗,并積極研發(fā)新技術和新工藝,提高余熱轉化效率,設備性能穩(wěn)定、降低系統(tǒng)成本,提高穩(wěn)定性,是當今工業(yè)鍋爐技術人員的探索方向。

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